(1)噴煤管燒損嚴重,封頭澆注料使用壽命短。.短的只有一個月,.長的三個月必須更換。澆注料脫落后,必須停窯10小時更換,影響主窯開工率。
(2)噴煤管頭部澆注料脫落后,如不及時更換,會嚴重燒毀頭部耐熱部位。
(3)噴煤管上部的澆注料在使用過程中也有掉落的現象。
2 原因分析
水泥窯使用部位噴煤管工作溫度高,溫度變化頻繁,高溫含塵氣流,堿性侵蝕物易富集,易造成澆注料噴煤管前部脫落,尤其是頭部30cm處。砌塊、噴煤管燒等,但一般可使用6個月以上,長周期可使用長達1年。損壞太頻繁了。公司技術部會跟蹤分析每個澆注料的損壞部位和損壞情況。我認為主要原因是:
2.1 降低成本為降低成本,適應劣質煤的使用(提高無煙煤比重),工廠更換了拉法基定制噴煤管,更換了一次風機,提高了機組的風壓和風量。扇子。與新的噴煤管相比,增加了一次風的推力。旋風和軸向風也發生了變化,具體表現如下:
旋流風量/軸向風量≈0.71
旋流風壓/軸向風壓≈0.24
火焰形狀變化明顯,火焰變寬變短,黑色焰頭縮短,煤粉燃燒的高溫區向窯頭回縮,火焰更“有力”,空氣煤攪拌效果明顯改善。這種變化對煅燒和熟料質量是有效的。但是,也很容易造成燃燒器耐火材料的燃燒。如果不及時關閉和更換窯爐,噴煤管的耐熱部件也會被燒毀。
2.2 物質方面
由于新型噴煤管燃燒性能的提高,噴煤管本身也需要承受更高的溫度,而原有的耐火材料無法承受溫度的升高。此外,煤粉中硫的增加也會對耐火材料造成化學侵蝕。加劇了噴煤管鑄件的損壞。

目前,在工廠澆注煤管澆注料時,采用的方法是將噴煤管平鋪。待所有鋼模支撐好后,從鋼模上部開一個澆注孔,一次性澆注整條煤管的澆注料。這種澆注方法存在以下問題:整體澆注時,澆注料的粗顆粒在振動過程中下沉。振動時間越長,底部澆注料顆粒越粗,水泥漿就會上浮。維修完成后,外觀看起來沒有問題,但煤管底部的澆注料使用后磨損很快,在現場經常清理焦化作業時,很容易損壞頭部的澆注料。